Блок очистки технологического конденсата от сульфидной серы и аммонийного азота Назначение блока удаления сероводорода и аммиака из технологических конденсатов установок атмосферной и вакуумной переработки нефти, каталитического крекинга, гидроочистки, гидрокрекинга и других установок нефтеперерабатывающих заводов Выполненные проекты Комплекс глубокой переработки мазута КТ-1/1 АО «Мажейкю нафта», г. Мажейкяй, Литовская республика. Производительность 40 м3/ч. (пущен в 1999 г.) Реконструируемая установка дегидрирования изопентана под процесс каталитического крекинга ОАО «ТАИФ» , г. Нижнекамск Производительность 9 м3/ч. (стадия изготовления оборудования) Установка каталитического крекинга Г-43-107/М1 ОАО «ЛИНОС», г. Лисичанск, Украина. Производительность 40 м3/ч. (пущен в 2003 г.) Комплекс глубокой переработки мазута КТ-1/1 ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ», г. Омск. Производительность 63 м3/ч. (стадия проектирования) Установка вакуумной дистилляции ВД-1 “Лукойл Нефтохим Бургас” АД , г. Бургас, Болгария. Производительность 44 м3/ч. (стадия проектирования) Характеристики сырья Сырьем блока очистки является неочищенный технологический конденсаты установок с содержанием: сероводорода до 20000 мг/л; аммиака до 20000 мг/л; РН 8,5 10,5. Цель реконструкции повышение эффективности очистки технологического конденсата, получение газовых продуктов требуемого качества, замены физически устаревшего оборудования. Требования к реконструкции максимальное использование существующего оборудования; минимизация энергопотребления; предотвращение забивки технологических трубопроводов солями гидросульфида аммония; обеспечение гибкости процесса с достижением требуемых показателей качества в заданном диапазоне изменения производительности блока. Требования к продуктам Очищенный технологический конденсат с содержанием: сероводорода - не более 5 мг/л; аммиака не более 20 мг/л. Температура уходящего с установки технологического конденсата не выше 50 С. Требования к продуктам Сероводородсодержащий газ (сырье для установки получения элементарной серы) с содержанием: аммиака - не более 0,1 % мас. Аммиаксодержащий газ (сырье для производства аммиака, аммиачной воды, удобрений, селитры и пр.) с содержанием: сероводорода - не более 0,1 % мас. Создана новая двухколонная схема очистки технологического конденсата, позволяющая достигать требуемые высокие показатели качества продуктов и обеспечить стабильную работу блока в широком диапазоне изменения производительности. Патент Российской Федерации № 2162444. Технологическая схема блока Результаты, достигнутые при реконструкции блока Получен очищенный технологический конденсат с содержанием сероводорода - менее 5 мг/л; аммиака - 8-20 мг/л ; рН - 8,5 - 9,5. Технологический конденсат соответствует требованиям, предъявляемым к промывной воде установок ЭЛОУ. Направляется на установку ЛК-6У (АВТ). Реконструкция позволила снизить потребление свежей промывной воды и количество стоков. Результаты, достигнутые при реконструкции блока Сероводородсодержащий газ с заданными характеристиками качества направляется на установку получения элементарной серы. Уменьшение содержания аммиака в сероводородсодержащем газе позволило: снизить нагрузку на реакторы установки Клауса, предотвратить отложение солей гидросульфида аммония в трубопроводах установки регенерации амина. Результаты, достигнутые при реконструкции блока Аммиаксодержащий газ с заданными характеристиками качества направляется на сжигание в печь. Сжигание аммиака в печи позволило снизить выбросы окислов азота с дымовыми газами в атмосферу. Уменьшение количества сероводорода в аммиаксодержащем газе позволило снизить выбросы в атмосферу окислов серы. Результаты, достигнутые при реконструкции блока Использование очищенного технологического конденсата в качестве промывной воды установок ЭЛОУ позволило снизить содержание фенолов в сточных водах за счет растворения фенолов в нефти. Результаты, достигнутые при реконструкции блока Использование в качестве теплоносителя в рибойлерах колонн фракции 310-420oC (II ПЦО К-201) позволило отказаться от использования водяного пара и привело к снижению энергопотребления и более полной рекуперации тепла секции 200 установки. Реконструкция блока очистки технологического конденсата на АО «Мажейкю нафта» проведена в 1999 году в два этапа: в период планового капитального ремонта комплекса глубокой переработки мазута КТ-1/1 смонтирована одноколонная схема очистки технологического конденсата (октябрь), проектная схема очистки смонтирована и пущена в эксплуатацию в декабре без остановки блока. Реконструкция блока очистки технологического конденсата на ОАО «ЛиНОС» проведена в два этапа: проведен комплекс мероприятий по использованию экстрактора бензина К-104 для частичной очистки технологического конденсата в период демонтажно-монтажных работ на блоке, проектная схема очистки смонтирована и пущена в эксплуатацию в августе 2003 г.